在污泥脫水處理中,板框壓濾機因脫水效率高、泥餅含固率可控等優勢被廣泛應用。然而,實際運行中,“進泥時間過長”“泥餅黏附濾布”“濾布堵塞頻繁”三大難題始終困擾著企業。這些問題不僅推高運行成本,更導致設備有效工時縮短、維護頻次激增。本文深度解析痛點成因,并從污泥調理、設備優化、工藝革新三維度提供系統性解決方案。

進泥時間過長
單周期進泥時間超過2小時,設備利用率不足60%,直接導致:
處理量受限:日處理規模無法達標,需增開備用設備;
能耗攀升:空壓機、進料泵長時間低效運行,噸水電耗增加15%-20%。
泥餅黏附濾布
泥餅與濾布結合力強,卸餅困難,表現為:
人工干預頻繁:需高壓水槍沖洗或人工鏟除,單次清理耗時超30分鐘;
濾布損傷加劇:機械剝離導致濾布孔徑變形,使用壽命縮短40%。
濾布堵塞加劇
運行3-5個周期后,濾布透水率下降50%以上,表現為:
壓濾壓力飆升:為維持脫水效率,需持續提高進料壓力至1.8MPa以上;
濾液渾濁:堵塞導致微小顆粒穿透濾布,濾液SS超標。
粘度過高:剩余污泥中胞外聚合物(EPS)含量超3000mg/L,形成膠體結構;
粒徑過細:污泥顆粒中值粒徑<20μm,易堵塞濾布孔隙;
親水性強:有機質占比高,細胞表面羥基等親水基團導致水分難脫除。
進料系統缺陷:單螺桿泵流量脈動大,導致污泥在壓濾腔內分布不均;
濾布選型不當:孔徑與污泥粒徑不匹配(如濾布孔徑30μm,污泥粒徑25μm);
反吹裝置缺失:未配置高壓空氣反吹系統,殘留污泥加速堵塞。
藥劑投加失序:PAC與PAM加藥點重疊,形成“膠凍狀”絮體;
壓濾曲線粗放:未根據污泥特性設計分段升壓策略,初期高壓導致濾餅快速封閉;
清洗維護不足:濾布清洗周期>24小時,殘留污泥固化后難以清除。
大幅提高泥餅干度及厚度,反應速度快。這是一款具有多重功能的改性聚合物產品,可在污泥深度脫水過程中代替傳統的調理工藝。能夠真正做到使用方便,降能節耗,減少固廢處理成本,不改變污泥性質,對ph、有機質無影響,無副作用。具有一專多能,綜合性的特點。
2. 設備升級改造——提升進料效率與濾布壽命
進料系統優化:
替換單螺桿泵為隔膜泵,流量脈動降低80%,污泥分布更均勻;
增設靜態混合器,確保藥劑與污泥充分混合(混合時間<5秒)。
濾布智能管理:
定制雙層復合濾布(表面聚酯+底層丙綸),兼顧過濾精度(20μm)與耐磨性;
安裝高壓空氣反吹裝置,每周期結束后自動反吹,殘留污泥減少70%。
分段升壓策略:
初始階段(0-5分鐘):壓力0.3MPa,確保污泥均勻填充濾室;
中期升壓(5-15分鐘):壓力逐步升至1.0MPa,促進水分遷移;
末期保壓(15-20分鐘):壓力穩定在1.5MPa,保壓時間延長至10分鐘,徹底排出內部水分。
進料速度動態調整:
根據污泥濃度實時調節進料流量(如濃度5%時流量4L/min,濃度8%時流量2.5L/min),避免局部過載。
案例1:某食品加工廠污泥處理項目
問題:單周期進泥時間2.5小時,泥餅黏附濾布需人工清理;
方案:投加仕駿污泥增效劑(6kg/t干泥),優化壓濾曲線,升級隔膜泵+雙層濾布;
效果:
進泥時間縮短至1.2小時,設備利用率提升52%;
濾布清洗頻次從每日3次降至每周2次,使用壽命延長至6個月。
案例2:某化工園區污水處理廠
問題:濾布堵塞導致壓濾壓力飆升至2.0MPa,濾液SS超標;
方案:增設高壓空氣反吹裝置,調整PAC/PAM加藥點;
效果:
壓濾壓力穩定在1.3MPa,濾液SS降低至80mg/L以下;
噸水電耗下降18%,年節約電費超10萬元。
隨著AIoT技術融入污泥處理領域,智能壓濾系統可通過傳感器實時監測濾室壓力、濾液濁度,動態調整工藝參數。同時,低粘度泥餅的熱值提升(10%-15%)為協同焚燒發電提供新路徑,進一步攤薄處理成本。
結語
板框壓濾機的“進泥慢、泥餅黏、濾布堵”問題,本質是污泥性質、設備工況與操作管理的系統性矛盾。通過仕駿污泥增效劑等創新技術,結合精細化設備改造與工藝優化,企業不僅能實現高效穩定運行,更可開啟污泥資源化利用的新篇章,在環保與效益間找到最佳平衡點。
青島仕駿生產:市政/造紙/選礦/印染/油田污泥深度脫水專用污泥增效劑,一直深耕于各類污泥干燥板塊一線并及時搜集反饋各種經驗,提供免費售后跟蹤,出具解決方案,免費上門取樣交流和免費提供技術咨詢服務。