
板框壓濾機作為污泥脫水的主流設備,其壓泥成型效果直接影響后續處置效率與成本。然而,實際運行中常面臨以下問題:
?泥餅松散或溏心?:污泥絮體剛性不足,高壓下變形堵塞濾布,導致水分滯留。
?壓榨周期延長?:濾室充盈度低,需反復進料,單周期耗時超8小時。
?濾布頻繁堵塞?:假性絮體在濾布孔道形成防水膜,反沖洗效果差。
?含水率居高不下?:傳統藥劑脫水后泥餅含水率仍達80%-85%,難以滿足減量化要求。
?污泥調理劑選型錯誤?
假性絮體問題:未根據污泥性質(如生化污泥EPS含量)選擇適配藥劑,導致絮體遇壓變形。
案例:某印染廠使用通用型PAM,絮體在1.2MPa壓力下變形率超40%,泥餅含水率82%。
?工藝參數失控?
進料壓力不足:低壓啟動導致濾室充盈度<60%,壓榨效率降低。
壓榨速率過快:升壓速率>0.5MPa/min,絮體未充分壓實即被擠出水分。
?設備維護缺失?
濾布孔徑與絮體粒徑不匹配:濾布目數>200目時,細小絮體易堵塞孔道。
排水孔淤積:未定期清理排水通道,導致背壓升高。
污泥增效劑通過?表面結構改性+電荷中和+膠體破穩?的復合作用,實現污泥深度脫水,其核心優勢如下:
?提升絮體剛性?
成分解析:含無機化合物(如硅鋁酸鹽)與破壁劑,可破壞細菌細胞壁,釋放結合水。
效果:絮體抗壓強度提升至0.8MPa以上,變形率<15%。
?降低污泥比阻?
機制:通過表面處理劑減少污泥顆粒比表面積,比阻從1.0×1012 m/kg降至0.3×1012 m/kg。
案例:某市政廠使用增效劑后,過濾速度提高3倍,單周期處理量從15t增至40t。
?優化壓榨工藝?
高壓適配性:與1.5-2.0MPa壓榨壓力協同,泥餅最終干度達55%-60%。
自動化支持:配合隔膜壓榨技術,實現“進料-壓榨-卸料”全流程自動化。
?成本節約?
藥劑成本:比石灰方案節省30%-50%,年節省藥劑費超50萬元(以日處理200t污泥廠計)。
處置成本:泥餅體積減少60%,運輸與焚燒費用降低40%。
?環保效益?
無二次污染:不含鋁離子與丙烯酰胺,符合GB 4284-2018污泥處置標準。
資源化支持:泥餅熱值提高至1800kcal/kg,可直接用于制磚或焚燒發電。
青島仕駿生產:市政/造紙/選礦/印染/油田污泥深度脫水專用污泥增效劑,一直深耕于各類污泥干燥板塊一線并及時搜集反饋各種經驗,提供免費售后跟蹤,出具解決方案,免費上門取樣交流和免費提供技術咨詢服務。